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回轉窯結圈問題分析解答

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發表日期:2017-11-29 閱讀次數:

結圈應具備兩個條件:一是出現一定的粘度的液相量:二是煙氣、物料和襯料之問有一定的溫差。結圈斷面中夾雜許多煤粉,色澤發黑,圈體的成分有時與部分石灰相似。結圈原因較為復雜。主要是由低熔點物質和煤粉及煤燃燒后的灰份、石灰石原料中的土形成低共熔物而形成的。以下幾個方面是產生低熔點物質的主要原因:

(a)煤的影響

灰份中SiO2 、Al2O3,、K2o氧化鉀與燒成石灰CaO形成低共熔物質形成結圈,從下表煤的成份中可以看出,煤灰熔點偏低且ST (軟化)至HT(半球)至FT (流動)之間的溫度區域小,滿足不了煅燒溫度(1300~C)的需求。

(b)石灰石中土的影響

在生產中由于原料中含有未被篩盡的土和雜質, 這些雜質的主要成份Al2O3,、Fe2O3、SiO2:、Nd2O、K2O在高溫下與石灰的CaO形成低共熔物,結圈往往形成在物料剛出現液相的地方。由于剛出現液相.飽和度大,易結圈。

表l  圈體的化學分析結果,%

SiO2

CaO

 

S

 

9.3

82.15

0.18

0.12

0.007

表2  石灰化學分析結果,%

SiO2

CaO

MgO

S

P

2.0

89.3

3.0

0.02

0.007


(c)操作制度的影響

① 理論上回轉窯用煤量與空氣量的平衡可通過控制窯頭過??諝庀禂祦韺崿F煤粉的**燃燒。若空氣量不足或噴量過多,煤粉細度偏高,會導致煤粉的不**燃燒,窯內形成還原氣氛,大量的CO使物料中的Fe2O3,還原成FeO,FeO與其它氧化物形成低共熔物,使液相過量形成,加快了結圈的形成速度。

② 一、二次風配合比例不當時也易形成結圈。一次風的作用是向窯內噴送煤粉和供揮發份燃燒之用.二次風主要用于供煤的焦炭粒子燃燒之用。一次風一般是總空氣量的25%~30% (單分道燒嘴)。一次風量過低,會使火焰過長,液相出現早;一次風量過大,會使火焰過短,物料預燒不好.破壞了熱工制度的穩定.也形成結圈。

③ 喂料的影響

物料少在窯內也易結圈.因為物料在窯內運動的比較慢,物料與窯襯之間的溫差小,窯皮被移動的物料磨損了,這樣一來.也增加了結圈的可能性。此外.喂料的波動必然會引起窯內火焰的變化,從而破壞了熱工制度.造成結圈。

④ 噴煤系統和煤粉的影響

單通道噴煤槍,煤粉混合不好,煤粉的燃燒、火焰形狀及長度難以控制,這也是導致結圈的原因之一; 煤粉較粗,200目篩余7%一9% ,煤粉水份含量約為l%~2.5% ,這就造成了煤粉的不**燃燒,形成還原氣氛,導致結圈的產生。

處理方法:

(a)對原料進行有效的篩分,入窯石灰石全部通過水洗。保證人窯石灰石的清潔度.減少形成液相物質的含量。

(b)選擇合適煤種:選用灰份熔點高、厭份低、熱值高、揮發份高的煤種,根據實際情況,通過煤種的改變, 由于該煤種屬于不粘結性煤.結圈時間可延長到4個月。

(c)規范工作操作參數,穩定熱工制度,控制煤粉的細度,減少因用煤量過多或空氣量不足產生的不**燃燒,避免還原氣氛的形成。在實際生產中我們適當提高二次風量,使煤粉充分燃燒。

(d)控制煤粉的細度和水份,延長結圈時間。對煤粉進行有效的烘干,使煤粉中的水份降低至l%以下.煤粉細度控制在200目篩余3%以下,有效的延長了結圈的時間。

(e)喂料量的影響

在生產中要求看火工嚴格執行工藝操作參數,**因加料量與窯的轉速不匹配的問題,也**了因喂料不均勻引起的結圈問題的發生。

(f)發現回轉窯產生結圈應及早處理,在結圈厚度超過300mm時,就應采取冷燒法燒圈。冷燒步驟:將煤管退回并適當關小一、二次風,保持火焰順暢。減少喂料量,冷燒以移動煤槍位置和快速轉窯達到降溫的要求,使結圈產生熱應力而開裂.直到燒掉為止。若圈口有增大的趨勢,就將冷燒的力度加大。增大降溫幅度,每隔2h停火30min。約兩天左右圈口會縮小到正常范圍內,此方法燒圈比冷熱燒圈法對窯內耐火材料傷害小,**。

結論

通過對回轉窯結圈理論的分析研究.采取有效的預防措施,回轉窯的結圈問題得到了有效的控制.使設備運轉率由原來的85%提高到95%以上.生產成本由原來250元·t 降低到230元·t。要**結圈現象.必須加強燃料管理,加強工藝管理,提高操作人員的操作水平,是預防形成結圈的有效措施。咨詢熱線:18336008372.

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